首鋼節能降耗又創新水平 (2006-06-21)
發布時間:2007-12-04
作者(zhě):
來源:何誌國
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首鋼堅持走資源節約和可持續發展道路,通過從製度上(shàng)推進建設資源節約型企業,特別是廣泛開展“五算清”“五精細”活動,極大地促進了首鋼節能降耗工作(zuò)的開展。
今年1-5月份,首鋼節能降耗工作(zuò)成績顯著。其中,噸鋼綜合能耗(hào),1-5月份完成了職代會(huì)提(tí)出的730Kgce/t的(de)要求,達到了724.6Kgce/t。負能煉鋼於4月份(fèn)提前一個月實(shí)現。4月份二、三煉鋼轉(zhuǎn)爐工序能耗分別達到-0.04Kgce/t和-0.49Kgce/t,5月份分別達到-0.11Kgce/t和-0.24Kgce/t。煤氣平衡,二焦爐(lú)5月上旬停產後(hòu),通過調(diào)劑挖潛(qián)及降低消耗、提高二次能源回收利用,四座焦爐達到(dào)了五座(zuò)焦爐的煤氣利用水平。 1-5月(yuè)份首鋼(gāng)其它(tā)節能降耗主要指標也取得了好成績。自(zì)發電(diàn)量60018.47萬度,超(chāo)計劃2108.47萬度(dù),其(qí)中壓差和幹熄焦同(tóng)比分別多發電120.1萬(wàn)度和45.6萬度;噸鋼綜合電(diàn)耗438.7度,比計劃(445度)降低(dī)了6.3度(dù);噸鋼耗新水4.61噸,比計(jì)劃降低(dī)0.29噸,同比降低0.5噸。在全國同行業名列前矛;動力廠汙水回用率94.1%,同(tóng)比提高3.8個百分點;氧氣放散率5.8%,同比降低1.13個百分點;高爐煤氣放散率為13%,同比降低4.22%;轉爐煤氣噸鋼回收完成94.89立方米,同比增加21.39立方米。
今年以來,總公司生(shēng)產部節能管理專業部門根據近年來國家倡導(dǎo)建設節約型社會及企業降低成本兩方麵需要,分析首鋼能源消耗結構的現狀,嚴格按照“五算清(qīng)”“五精細”的要求,深挖(wā)節能降耗的潛力,提出了向加強管理、向提高操作水平、向改造挖潛要(yào)效益。組織各(gè)專業處製訂了43條具體節(jiē)能降耗措施和7項(xiàng)技措項目,加以實施。 在節能管理方麵大膽創新,建立並落實節能(néng)管理機製,強化(huà)節能降耗管理,以實現向節能管理要效益。對煉鋼(gāng)加強了鋼包烘烤管理,縮短烘烤時間,二、三煉鋼廠分(fèn)別由8小時縮短到4小時和由(yóu)4小時縮短到2小時,鋼包周轉數(shù)量由20個減少到16個;加強了轉爐封(fēng)爐保溫管理;並首次實現了一次除(chú)塵(chén)風(fēng)機高低速切換;焦爐煤氣實行配額使用管理;加強供料管理,杜絕了結礦落地,焦炭直撥率(lǜ)由原來的76%上升到85%,提高了作業效率和入爐比;加強回收管理,1-5月份比去年同期多回收(shōu)物料 0.88萬噸,減少(shǎo)了物料損失;增加(jiā)北部四(sì)台翻車機作(zuò)業量(liàng),節約電(diàn)能消耗等一係列管理措施。
依靠技術進步,促進節能降耗工作的深入開展。為使首鋼在能耗方麵達到更先進水平,首鋼製定並嚴格采取了一係列節能降耗措施(shī),投入了大量的資金。在技術改造方麵,先(xiān)後組織完成了鐵係統一燒3、4號(hào)機厚料層改造、鋼係統鋼包烘烤器和計量係統完善改造、動力係統一(yī)鍋爐房和汙水處理除鹽水改造、1號和2號鍋爐房電泵改氣泵(bèng)、轉爐煤氣和高爐煤氣搭橋聯通改造等一係列技改措施(shī)。 以“五算清”“五精(jīng)細”為目標,實現嚴細(xì)操作、精準(zhǔn)控(kòng)製,狠抓各個環節的控製與操作。在鐵係統(tǒng)操作方麵(miàn),努力(lì)提高(gāo)煤氣利用、降低焦比提高噴煤比;鋼係統的操作上,努力提高一次拉碳率、減少雙(shuāng)渣比、提高鋼坯熱送。充分利用氧氣廠3.5萬製氧機優勢,發揮其作用。對電力廠的一、三高爐煤氣減壓閥組調整(zhěng)角度、提(tí)高壓差發電(diàn)及幹熄焦發電能力。