首鋼節能降耗成效顯著 (2005-06-16)
發布時間:2007-12-04
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"十五"期間,首鋼積(jī)極采用當今先進的節能環保技術,實施工藝裝備改造,取得顯著成效。首鋼北京地區鋼鐵業噸鋼綜合能耗,從2000年的926.9千克標煤(méi),下(xià)降到2004年的760.8千克標煤;噸鋼耗新水,2004年比2000年下降了(le)4立方米,耗新水指標達到國內同行業先(xiān)進水平,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效(xiào)益。 首(shǒu)鋼不斷加大餘能餘(yú)熱回收利用工(gōng)作力度,一是實施焦化廠幹熄焦工程,每年少耗煤4萬噸,2004年幹熄焦餘能發電3871萬千瓦時。二(èr)是大高爐全部采用高爐煤(méi)氣壓差發電,2004年發電14406萬千瓦時(shí)。三是在國內外首次采用全燒(shāo)高爐煤氣的高(gāo)溫(wēn)高壓電站鍋爐發電,獲國家專利金獎(jiǎng)。四(sì)是軋鋼加熱爐采用蓄熱(rè)式技(jì)術。利用軋鋼加熱爐的煙氣餘熱加熱助燃空氣,回收低熱值轉爐煤氣。五是回收利(lì)用煙氣餘熱冬季取暖,又降低了工(gōng)序能耗及產品成本。六(liù)是回收利用工業煤氣,減少了燃煤,降低了生產成本(běn)。七是回收利用餘熱蒸汽,冬季供暖,夏季製冷。 在節水節電方麵,首鋼2000年以來累計投入2億多(duō)元,進行節水節電設施(shī)改造。建設汙水處理廠,2002年5月投入運行,年均處理汙水2300萬立方米,2004年回水(shuǐ)率已超過(guò)80%,近3年為北京市節約水(shuǐ)資源5000萬立方(fāng)米以上;首次采用地源熱泵技術,為首(shǒu)鋼籃球館空調製冷製熱;高爐采用幹(gàn)法除塵技術,節約了水資源,提高了TRT發電量,回收的粉塵可再(zài)利用。同時實施綠色照明工程。在首鋼6個廠新(xīn)裝2萬餘盞節能燈,年節電590萬千瓦時(shí)。 首鋼還加強了廢棄物綜合利用,一是(shì)鋼鐵廢棄物社會資源化。合(hé)作建設30萬噸鋼(gāng)渣磨細粉生產線和60萬噸(dūn)水渣超細磨項目,生產混凝土摻(chān)合料,節省生產水泥的資源開采。二是鋼鐵廢棄物在流程(chéng)內循環使用。利用板材邊角料加工法蘭盤銷往國內外;對煉鋼產生的汙泥壓製成球(qiú),替代進口礦石做煉鋼冷卻劑;將含油氧化鐵皮脫油後,用於燒結原料。三(sān)是社會廢棄物鋼鐵資源化。利用焦爐係統處理城市廢塑料,進行了工業化試驗,取得了階段性成果。四是建設報廢機動車拆解廠,合(hé)作開(kāi)發(fā)汽車環保產品、噪聲與振動控製等項目。這些項目為發展循環經濟起到了重要作用。首(shǒu)鋼還與國外企業合作,正在開(kāi)發處於國際前沿的(de)直接(jiē)還原技術、熔融還原技術(shù)、薄板鑄軋技術、氫冶金技術,為實現鋼鐵清(qīng)潔(jié)化生產的根本性(xìng)變革進行技術儲備。