浙江萬豐集團計量室 劉狄明(míng)
淬火後的半製品,在室溫下或者在(100~200)℃下停(tíng)留一(yī)段時間後發生組織結構與性能變化的過程叫時(shí)效。在室溫下叫自然(rán)時效,在(100~200)℃下叫人工時效,人工時(shí)效又可分:不完全時效(時效後硬度、強度未到達最大值),完全時效(時效後硬度、強度到達最大值),過時效(完(wán)全時效後繼續(xù)時效,硬度、強(qiáng)度反而下降(jiàng))。為使時效後硬度、強度到達一個(gè)工藝值,在人工時效(xiào)時,一般都采用溫度可(kě)以在(5~200)℃自動調節並(bìng)有一定容積的爐子內進行,這個爐子,我們稱之為(wéi)時效爐。
鋁製件經(jīng)過535℃正負5℃淬火後,放到時效爐內進行工藝(yì)要求為155℃正負5℃時效,在工藝規定的時間內時效出來的產品經常存在硬度不均勻的現象。觀其現象進行(háng)分析認為,主要是爐內溫場不均勻所造成。造成爐內溫場不均勻的原因估計由以下三方麵引起:
1.控溫(wēn)準確度不高(gāo)(采用XMT-121溫控儀控溫存在6℃左右的(de)熱慣性溫(wēn)度)。
2.爐內氣流循環不好(單風道鼓風(fēng)、產品堆放方法)。
3.保溫不好(爐門(mén)漏氣、保溫(wēn)隔(gé)熱層損壞)。
為提高爐內溫場的均勻性,使產(chǎn)品硬度達到工藝要求,提高產品質量和綜合製成(chéng)率,根據爐子的特點和(hé)產生爐溫不均勻的主要原因,在考慮技改成本及其互換性、利用率等(děng)情況下,著重進行了下列改進。
1.由原來的XMT-121溫控儀控溫改成(chéng)XMT-181溫控儀控溫(wēn),即由原來的機(jī)械接觸式功率輸(shū)出改變為連(lián)續式功率輸出控溫。目的是消除控溫時存在的6℃左右的熱慣(guàn)性溫度,以此提高控溫準確度。
2.對爐(lú)門及保溫(wēn)隔熱層進行加(jiā)固或(huò)修理,杜絕由於爐門漏氣,保溫(wēn)層損壞而影響爐子的保溫性能。
3.利(lì)用多點溫度巡檢儀(yí),在不斷改變產品堆放結構的情況下,測(cè)試(shì)出符(fú)合工藝要(yào)求的爐內均勻溫場(chǎng)的最大值,以此來彌補由於單(dān)風道鼓風而帶來的爐內氣流循環(huán)不(bú)均的情況。
經(jīng)過一(yī)係列的改進,爐內溫場均勻性在產品加載情況下達到±3℃以內,在淬火及合金(jīn)成份正常的情況下,硬度都能達(dá)到工藝要求,產品質量得到穩定,對降低生產成本和提高綜(zōng)合製(zhì)成率起到了一定的促進作用(yòng)。