山東省青島市計量測試所 李(lǐ)平
ZX25a型直流電阻箱是廣泛用於工礦企業、科研單位(wèi)作精密電測量之用的重要計量儀器。筆者根據多年從事該項目檢修的經驗,就檢修中最常見(jiàn)的故障作如下介紹,以期與同行交流。
一(yī)、零位電阻大
原因1:有些工(gōng)礦(kuàng)企業,如橡膠、化工等企業,長(zhǎng)期在(zài)有大量粉塵(chén)、髒亂、腐蝕等惡劣的環境中使用ZX250型直流(liú)電阻箱,造成(chéng)儀器內部電刷接觸不好(hǎo)或有毛屑,或開關表麵形成氧化層致使接(jiē)觸電阻(zǔ)增大。
調修:拆下麵板上的(de)6個旋鈕(niǔ)及四個螺絲,取下麵板,將6個盤均旋(xuán)至零位,逐一拆下刻度(dù)盤,逐一標注中心電刷與鋼珠壓蓋的(de)位置,然後逐盤拆下外殼側麵的(de)6個小固定螺絲,取下外罩,放(fàng)好(hǎo)鋼珠,拿下電刷,用汽油清洗各開關觸點及電刷;如果(guǒ)開關觸點表麵有明顯的(de)氧化層,則應采用00號細紗紙研磨,並擦幹淨;另外還應(yīng)檢查電刷的壓力是否一致,並予以調整。最後在(zài)開關觸點表麵塗以少量中性凡士(shì)林,照原位置正確安裝外罩和刻度盤。
原因2:經清洗各盤(pán)後,零電阻仍超差較大,應考慮是否回路電阻改變(biàn)。
調修:將儀器底部的兩個固定螺絲拆下,取下儀器外殼,露出各盤電阻,這時可以看到跨(kuà)接在(zài)×0.01Ω與(yǔ)×10Ω盤之間有一螺形電阻,一般調整該電阻(zǔ)可使零電(diàn)阻合格。例如,某零電阻測得值為×0.002Ω,調修時應取下×0.01Ω盤的外罩,焊開(kāi)接在×0.01Ω盤處的焊點,減小螺形電阻近2cm處掛焊錫,然後(hòu)焊到×0.01Ω盤原焊(hàn)點上,需經過至少2、3小時的自然穩(wěn)定後,重新檢定,一般可滿足零電阻誤差小於等於0.0005Ω的(de)要求。
原因3:檢定時應注意四根引線及連接的問題。
調修:ZX25a的兩個接線柱與檢定裝置(zhì)(如(rú)直(zhí)流電流比較儀式電橋)之間應采用(yòng)四(sì)線製連接,這四根導線應(yīng)是電阻盡可能小、長度一(yī)致(zhì)且盡量短的導線;連接時,先將直流比較儀式電橋Rx端鈕的兩電(diàn)位端(P1、P2)引線分別接到ZX25a兩(liǎng)接線柱下麵的螺母上擰緊,再(zài)將兩電流端(C1、C2)引線對應地接到ZX25a兩接線柱上麵的螺(luó)母上擰緊(jǐn)。如果選接端鈕(niǔ)不正確,也是造成零(líng)電阻大的原因之一。
二、示值誤差超差(chà)
1.某盤從某一點起開始超差(chà),以後各點的(de)誤差若減去該點的誤差則(zé)合格。
原因:開始超差的那一點電刷與(yǔ)接(jiē)觸點之(zhī)間有異物導致輕微短路,或該點電阻有問題。
調修:打開儀器麵(miàn)板與外殼,首先拆下該盤,檢查電(diàn)刷與觸點之間是否有異物並清洗;然後檢查該點電阻及引線是否(fǒu)焊接牢固,電阻表麵是否有燒(shāo)過(過載)的跡(jì)象,排除上述原因後,則是該點電阻阻值(zhí)變化(huà),此時需計算出該(gāi)盤每一電阻元件的實際值,若(ruò)超差點電阻(zǔ)實際值與第10點或第9點(diǎn)電阻換位能滿足準確(què)度要求,可采用“換位”的辦法。
2.某盤(常見×1000Ω盤)從(cóng)第1點或某(mǒu)點開始,誤差即呈遞增性超差,其它各盤誤差則合格。
原因:該故障基本可以斷定是該盤從超差點電阻至整(zhěng)盤電阻阻值改變。
調修:因ZX25a是精密型直流電阻箱,其對各盤(pán)電阻的穩定性要求很高,絕大多(duō)數使用、檢定單位並不具備對電阻值的大小(xiǎo)進行調修的條件與技術,所以(yǐ),當示值(zhí)誤差超差是由電阻值改變造成時,除非是同(tóng)一盤中,若大示值的誤差較小,可(kě)與小示值誤差大的電阻進行調換,即根據該盤每一電阻(zǔ)元件的實際值進行換位調整外,盡量不要調修電阻元件,最(zuì)好采用從生產廠家直接購買現(xiàn)成的電阻進行調換,這樣可大大提高檢修(xiū)的合格率。