世界首台(tái)成功實現燒結物料水分自動控製的中子水(shuǐ)分儀??DF-5744皮(pí)帶中子水分(fèn)在線檢測(cè)儀,於2012年3月7日在鞍鋼鮁(bà)魚(yú)圈現場正式投入燒結工藝自動控製係統後,在連續運行時間、穩定性以及控(kòng)製精度等各方麵(miàn)均取得了重大的技術突(tū)破,徹底擺脫了人工幹預,實現了燒結工藝(yì)的全自動化控製,填補了(le)世界空白。
世界首台成功實現燒結物料水分自動控製的中子水分儀??DF-5744皮帶中子水分在線檢測儀,於2012年3月7日在鞍鋼鮁(bà)魚圈現場正式(shì)投入燒結(jié)工藝自動控製係統。截至發(fā)稿時,該設備運行穩定,水分控製精度達到0.1%。這意味著,這台由東方測控研發生(shēng)產(chǎn)的燒結物(wù)料水分檢測控製儀表(biǎo)以更優的現場適應性,在連續運行時間、穩定性以及(jí)控製精度等(děng)各方麵均取得(dé)了重大的技術突破,徹底擺(bǎi)脫了人工幹預,實現了燒結工(gōng)藝的全自動化控(kòng)製。
這一設備利用氫元素對(duì)中子的慢化作用,通過測量(liàng)慢(màn)中子的計數率,即時反映物料中水分子的多(duō)少,以此反映出物料的(de)水(shuǐ)分含(hán)量,實現(xiàn)水分控製工藝以及生(shēng)產全過程的自動化控(kòng)製,保證高爐的正常燃燒。防止整個燒結過程因混合(hé)物料的水分不足或過量而受到不利影響,從而提高產品質量(liàng)和成品率,降低生產能耗。
目前國內外對燒結料水分(fèn)的檢(jiǎn)測采用過兩種方式:紅外水分檢測和中子水分檢測(cè)。進口的紅外水分儀能(néng)夠實現燒結工藝的自動配(pèi)料,但是,由於儀器對物料的顏色特別敏感,當更換物料種類的時候會使儀器產生巨大的偏差。所以,利用紅外技術檢測物料水分時,須根據不同的物料,改動儀器(qì)的參數,無法脫離人工幹預。
國外曾有報道采(cǎi)用中子水分儀檢(jiǎn)測燒結料水分。但是,進口的中子水分儀大多用於高爐料倉焦炭的水分檢測。對於國內眾多關於燒結料皮帶水分儀的(de)工程招標,進口的中(zhōng)子水分儀產品都放棄了競標機(jī)會。
針對燒結生產工藝的特殊性、複雜性,東方測控憑借對不同現場的深入了解和十幾年的技術積澱,創造性地將中子測水技術成功應用於皮帶燒結料的水分檢測和控製,徹底消除了紅外水分儀測量燒結料水分必須(xū)人工(gōng)幹預的弊端。該儀器在“探測靈敏度”、“物(wù)料狀態(tài)變化補償方式”和“裝(zhuāng)置結構(gòu)”等方麵均有重大突(tū)破(pò)。解決了煉鐵工藝長期未決的技術難題。
“燒結”是(shì)決定煉鐵高爐成(chéng)敗的關鍵工藝。直接將礦粉(fěn)和焦炭裝入(rù)高爐,由於高爐(lú)內沒有空隙,無法燃燒。隻(zhī)有(yǒu)在礦(kuàng)粉中加水,形成適當大小的(de)顆粒,燒結成為爐(lú)渣狀的燒結料產品,才能保證高爐的正常燃燒。燒結料的加水量(liàng)是燒結工藝的關鍵參數。加水量(liàng)太少,礦粉仍(réng)然形不成顆粒;加水量太多,就會燒結成大塊,成為廢品。加水量偏差1%都會明顯地影響高爐的(de)燃燒(shāo)效率,使煉鐵廠的經濟效益受到影響。燒結料水分(fèn)儀的研製(zhì)成功(gōng),保證了燒結工(gōng)藝的全自動優化運行,必將對我國鋼(gāng)鐵(冶(yě)金)企業(yè)帶來巨大(dà)的經濟效益。
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