近日,首鋼礦業公司燒結廠(chǎng)一燒車間學習創新團隊在相關專業的支持下,研究改進提(tí)升(shēng)配料區域配料加水的控(kòng)製方式(shì),在前期實現配料單(dān)係列(liè)加水(shuǐ)、停水自動(dòng)控製的基礎上,進一步優化,完成配料工序加水智能控製的研究課題,投入運行後,實現了配(pèi)料(liào)室加水智能控製。
配料工序原來的加水操作方式為(wéi)人工(gōng)手動控製,配(pèi)料工根據料層大小、料比的變化情況極易(yì)混崗位指令手動調整加水量,由於(yú)采用人工手動調整,存在一定的盲(máng)目性,加上部分時間因崗位忙於(yú)生(shēng)產操作或設備維護,加水(shuǐ)、停水不及時(shí),經常發生跑幹料和稀泥現象,對混合工序(xù)水分控製造(zào)成很大的影響(xiǎng),直接影響主機效率(lǜ)。為解決這一難題,學習創新團隊在充分研究、深入論證的基(jī)礎上,研究建立了配料加水智能控製數學模型。在此基礎上,與公司計控室軟件(jiàn)開(kāi)發(fā)人員配合(hé),采用PID控(kòng)製模式,實現了配料工(gōng)序(xù)加水智能控製。係統圍繞一混工序水分目標值進行加水控製,根據料層變化自(zì)動調整加水流量,並根據配料電子秤運行狀態實現(xiàn)配(pèi)料單係列自動加水和停水,同時,為避免跑稀泥(ní)和幹料現象,係統還設置了延時功能。
配(pèi)料室加水智能控(kòng)製係統在一(yī)燒車間配料二係(xì)列投入試運行後,經過調整達到基(jī)本正常,又在一燒(shāo)車間配料一係列(liè)投入運行,係統投入後運行穩定,大大降低了崗位勞動強度,穩定(dìng)了混合料(liào)水(shuǐ)分,為穩定主機效率奠(diàn)定了堅實基礎(chǔ),提高了一燒車間配料工作自動化、信息化水平,為持續(xù)推(tuī)進崗位轉型工作創造了條件。
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