首鋼質監總站千方百計創造把關效益 (2006-04-25)
發布時(shí)間(jiān):2007-12-04
作者:
來源:柳翠雲(yún)
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從(cóng)自身工作職責出發,處處算(suàn)細賬、算小賬,實施(shī)精細化管理,提升了質監總站執法和服務兩大職能,把關效益明顯。 抓核(hé)心業務,強化職能管理。首鋼質(zhì)監總站在進場原燃料質量把關方麵,完善了涉(shè)外檢驗崗位監控網絡,建立了質監總站、物資供應公司和供戶三(sān)方共同取、製、化(huà)操作互相監督的機(jī)製並(bìng)公示檢驗結果(guǒ),確保檢(jiǎn)驗數據的公(gōng)開和公正。同時(shí),積極做好出口、拳頭(tóu)產品、重點工程產品的質量(liàng)檢驗工作,針對品種開發、打產過程(chéng)中出現的(de)產品質量問題,做好前後檢驗工序(xù)的協調溝通,對不合格產品及時進行複驗、判定,減少檢驗周期(qī)。為確保精礦粉水分測定數據準確,管理科采取由原來大(dà)樣縮分確定水分試樣改為份樣稱量後直接(jiē)測定,用高精度電子(zǐ)天平替代傳統架盤天平,使(shǐ)測定結果更真實、準確。經測算(suàn),此建議實施後,精礦粉水分可提高0.255%,2006年(nián)公司(sī)采(cǎi)購地方精礦(kuàng)粉計劃30萬噸,僅此一項可降低采購成本49.7250萬元。 精打細算,錙銖必較成為職工的自覺行動。原料檢查站需要取樣用(yòng)鐵桶50個,外委費用得15000元,總站生產設備(bèi)科維修(xiū)班職(zhí)工自己(jǐ)動手製做精確(què)算出用1.2m×2.5m的鐵板可做2個鐵桶,可節約8000元。針對年消耗費用約50萬元的兩台75kw布袋(dài)式除塵器,原料站(zhàn)想方設法算細賬,提出與煉鐵(tiě)廠(chǎng)二燒作業區電除塵係統連接,滿足燒(shāo)取分站製樣除塵需要風(fēng)量,每年可節省電費、節約布袋、節省潤滑油及(jí)維護費(fèi)約(yuē)50萬元。煉鋼檢查站對今(jīn)年24000元的輔材費(fèi)用進(jìn)行了細化分解,對電話費費用明確落實到每(měi)台話機(jī),對質保書(shū)、台帳(zhàng)記錄的(de)印刷、使(shǐ)用做到有計劃,堅決避免浪費。同時(shí)積(jī)極配合生產廠(chǎng)生(shēng)產挽救(jiù)廢次(cì)品發生,僅一二月份就(jiù)堵住大宗廢品13次652噸(dūn),配合生(shēng)產廠完成新產品易切鋼、齒輪鋼、加標圓鋼、日標鋼等開發工作。型材檢查站精棒實(shí)驗室崗位職工提出並實施了將金相試樣預磨機用砂紙裁(cái)剪下的邊角料,統一集(jí)中收集,交給試樣加工崗位用於試樣加工打磨,大大(dà)節約了砂紙用量?截至目前共節約砂紙1200餘張?節省材料費用1200元。1-3月份總(zǒng)站挽救、分選有缺陷(xiàn)的產品共9831.73噸,為(wéi)公司創造(zào)質量效益491.59萬元(yuán)。