興泰發電公司製粉(fěn)係統技改節約430萬元 (2006-04-21)
發布時間(jiān):2007-12-04
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近年來,河北興泰發電公司對6台20萬千瓦機組的鍋爐製粉係統進行了綜合治理,革新工(gōng)藝,使製粉係統的能耗下降了1.61千瓦時/噸?煤,按每千瓦時上網電價0.245元(yuán)計算,年節支175萬元,加上節約的鋼球消耗量,僅此一項治理,即為該公(gōng)司節支(zhī)430萬(wàn)元。
興泰發電公司每年製粉(fěn)量(liàng)達400多萬噸(dūn),原來每製1噸煤(méi)粉需耗電27.56千瓦時,這意味(wèi)著(zhe),製粉單耗每降低1千瓦(wǎ)時,公司全年(nián)節約400多萬千瓦時,即118萬元。為此,該公司經過反複分析研究,製定實施了製粉係統整體綜(zōng)合治理方案。
該公司(sī)首(shǒu)先選用9號機組為實驗機組,分六個步驟進行製(zhì)粉係統綜(zōng)合治理:將(jiāng)鎖氣(qì)器重錘由原來重(chóng)量不可調整(zhěng)改為重量可調整;徹(chè)底解決鎖氣器帽子不正鎖(suǒ)不住氣的問題;進行磨煤機甩球加球;標定給煤機(jī)給煤量;進行最佳(jiā)鋼球裝載量(liàng)試驗,確定磨煤機鋼球最佳裝載量;調整粗粉分離器,實施製粉係統整體(tǐ)優化治理。
經過治理,9號爐製粉單耗由29.02千瓦時/噸?煤下降為26.92千瓦時/噸?煤,一次大(dà)修鋼(gāng)球裝載量由原(yuán)來(lái)的95噸降至64噸,經濟效益十分顯(xiǎn)著。