首鋼型材廠節能降耗取得新突破 (2006-03-15)
發布時間:2007-12-04
作者:
來源:高永生
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首鋼型材軋鋼廠2月份雙高產品產量(liàng)8.48萬噸,超(chāo)計劃8700噸,拳頭產品產量1.3萬噸,超計劃5000噸,成材率97.35%,超計劃0.01%,負差率2.14%,超(chāo)計(jì)劃0.65%。節能降耗工作取得新(xīn)突破,比計劃減少了0.54千克標煤/噸。 麵對當前嚴峻的市場形勢和艱(jiān)巨的生產經營任務,型材廠廣泛發動群眾,狠(hěn)抓(zhuā)“五算清”“五精細”工作。迅速出台了節能降耗承包方(fāng)案、提高成材(cái)率承包方案和增收(shōu)節支降成本(běn)目標措(cuò)施等,把4方麵18項節能降耗降成本措(cuò)施層層分解下去,做到項項有(yǒu)指標、有責任人、有承(chéng)包單位和具體措(cuò)施,以(yǐ)確保(bǎo)全年增收節支目標的實現。為延長軋輥使用壽命,減少換槽、換輥時間,降低輥耗,廠技術科組織專(zhuān)業技術人(rén)員設計開發了軋機多點冷卻水(shuǐ)管(guǎn),並積(jī)極試驗碳化鎢(wū)和高(gāo)速鋼等新質、新工藝軋輥,改變了過(guò)去(qù)結(jié)構笨重、調整(zhěng)不便、冷卻效果差的缺陷,顯著降低了故障停機時間,提高了(le)作業率,自(zì)實施(shī)以來,今年已創造經濟效益(yì)10餘萬元。同時,圍繞減少備件儲備,降低備(bèi)件消耗,改進、簡化三個作業區的導衛係統等,進行粗軋機組翻鋼輥(gǔn)係(xì)統優化,全部實施利舊改造,最大限度地減(jiǎn)少了開發(fā)成本(běn),共創利26萬元。