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馬(mǎ)鋼又有一(yī)項重大(dà)科技成果通過省級鑒定 (2005-04-13)

發布時(shí)間:2007-12-04 作者: 來源: 瀏覽:1361
3月31日,由安徽省科技廳組織召開了馬鋼股份公司開發研究的《煙氣分析動態控製煉鋼(gāng)技術在長壽(shòu)複吹轉爐中的開發研(yán)究與應用》科技成果鑒定會(huì),鑒定委員(yuán)會認真聽取了項目研(yán)製單(dān)位(wèi)做的技術研究報(bào)告、現場應用分析(xī)報告、經濟效益報告以及科技查(chá)新(xīn)報告並到現場觀(guān)看了應(yīng)用情(qíng)況,專家們通過現場觀(guān)看“煙氣分析動態控製煉(liàn)鋼技術(shù)在長壽複吹轉爐中的開發研究與應用”運行情況,項目組回答了專家們的提問,經過鑒定委員會認真評(píng)審,對該(gāi)項技術予較高的評價與肯定並順利通(tōng)過了省級成果鑒(jiàn)定。   該項技術自2003年3月開(kāi)始研究,經過對引進技術的消(xiāo)化和創新,2004年6月在馬鞍山鋼鐵(tiě)股(gǔ)份有限公司第一鋼軋總廠三座轉爐成功應用,實(shí)現了對(duì)長壽複吹轉爐冶(yě)煉進行全過程動(dòng)態控製,自主開發建立了馬鋼實際生產的冶煉數據模型(xíng),同步開發了轉爐(lú)長壽(>10000爐)複吹技術,優化了靜態模型和動態模型,改進了氧槍槍位模式和吹煉加料模式。模型在原料質量較差的條件下同樣達到很(hěn)高的預報精度(終點C、T雙命中率(lǜ)為88.6%),拓展了模型的應用範圍,降低了模型對原(yuán)料條件的要求(qiú),更適應(yīng)我國煉鋼工業的(de)實際情況。   該技術應(yīng)用後,終點碳、溫度雙命中率達到88.6%,一(yī)次倒爐出鋼率由10%提高到(dào)92.9%、冶煉周期縮短了(le)3min以上、吹煉噴(pēn)濺由21%降低到7.7%、鋼鐵料消耗降低了5kg/t鋼,合金及脫氧劑下降0.2kg/t鋼,減少了鋼水過氧化,提高了鋼水純淨度(dù)和溫度控製水平。專家認為,該技術總(zǒng)體水平達到國內(nèi)領先、國際先進,填補了國內空白。   該技術的(de)實施不受轉爐爐容大小、原材料成分的限製,變經驗煉鋼為全過程動態控製(zhì)煉鋼,使轉爐動態控製煉鋼在國內普遍實施成為可能,具有廣闊的(de)推廣應用前景。該項目(mù)經(jīng)濟效益(yì)顯著,每年(按365萬噸計算)可以節約成本5018萬元,增產效益10000萬元,綜合經濟效益達到15000萬元,取得了良好(hǎo)的冶金效果和(hé)顯著的經濟效益(yì)。
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