包鋼公司1至11月噸鋼綜合能耗完(wán)成966公斤標煤 (2004-12-24)
發布時(shí)間:2007-12-04
作者:
來源:黃雪盈 張曉光
瀏覽:1675
進入(rù)冬季,各單位繼續貫徹“高效、低能、穩定”的組產原則,狠抓設備管理,提高設備作業率,同時積極推(tuī)行(háng)成熟節能(néng)技術,取得了良好效果(guǒ)。11月份公司噸鋼綜合能耗完成996公斤標煤,同比降低34公斤標煤。l至11月(yuè)份累計11噸鋼綜合能耗完成966公(gōng)斤標煤,同比降低(dī)51公斤標煤。
煉鐵廠是公司能(néng)耗大戶,該(gāi)廠抓住公司以煉鐵為中(zhōng)心、煉鐵生產外部(bù)條件供需穩定的有利時機(jī),11月份以盡快恢(huī)複1號(hào)高爐達產為重點,在全廠(chǎng)推行了(le)提產量、降焦比生產攻關,取得了明顯效果,保證了高(gāo)爐生(shēng)產的穩定順行。11月份高爐係數(shù)達到1.898,入(rù)爐(lú)焦比降至442.15公斤,從而使煉(liàn)鐵工序能耗同期相比降低17.3公斤(jīn)標煤。煉鋼廠、薄板廠充分利用鐵水供應充足的有利條件,積極調整(zhěng)操作製度,以設(shè)備的穩定運行、廢鋼加入量的穩步提(tí)高,實現(xiàn)工(gōng)序能耗的有效(xiào)降低。11月份,煉鋼工序(xù)能耗同(tóng)比降低1.2公斤標煤,薄板廠煉鋼工序能耗降低2公斤標煤。
11月份,公司各單位不(bú)斷優化工序,提高設備作業率,實現了(le)高產節能的目標(biāo)。選礦廠努力提高設備效率,精礦台(tái)時產量比(bǐ)去年同期升高(gāo)2噸,電耗(hào)比去年同(tóng)期明顯降低。軌梁廠結合合同需求和不同種類坯材到達(dá)情況,合理安排不同(tóng)規格的產品生產,盡可能減少(shǎo)停機換輥次數,同時強化規範操作(zuò),推行科學(xué)的輥道設(shè)計,提(tí)高換輥速度,延長連續作業時間,11月份工序能耗同比減(jiǎn)低4.2公斤標煤。天誠線材有限公司則在能源管理上下功夫,配合部分電機上安裝(zhuāng)節電變頻器的穩(wěn)定運行,在車間班組推行了用電考核製度,使(shǐ)電耗得到了有(yǒu)效控製,加之產量的穩定,天(tiān)誠線材有限公司(sī)11月份工序能耗同比降低了15.4公斤標煤。
熱電廠8號、9號鍋爐改燒高爐煤氣投運後,燒高爐煤氣量大幅增加。11月份全廠用量達到2.8億立方米,同比多燒0.8億立方米,加上多(duō)燒的焦爐煤氣量,兩項節約動力煤1.2萬(wàn)噸(dūn),使公司噸鋼綜合能耗降低24公斤標煤。同時,公司還根據焦化廠平衡焦爐生產,穩定設備運(yùn)行的實際,對焦化廠2號焦爐開始倒燒低熱值的(de)高爐煤氣,從而進一步優(yōu)化了公司焦爐、高爐、轉爐三種煤氣利用,使煤氣放散(sàn)得到了合理控(kòng)製。11月份高爐、焦爐(lú)煤氣放(fàng)散率較去年同期降幅較大,其中高爐煤氣放散率為8.31%,比去年同期降低11.24%;焦爐煤氣(qì)放散率為4.08%,比去年同(tóng)期降低8.05%。