中鋁河南分公司熟料窯內襯運轉周期創曆史新紀錄 (2004-09-16)
發布時間:2007-12-04
作者:
來源:楊忠 代金(jīn)林
瀏覽:1834
截至9月(yuè)14日,中鋁河南分公司氧化鋁生(shēng)產關鍵設備??1#熟料窯窯前18米內襯運轉(zhuǎn)周期已達(dá)354天,創曆史新紀錄。
中鋁河南分公司氧化鋁熟料窯始建(jiàn)於上(shàng)個世紀(jì)60年代,是焙燒燒結法生料的主要設備,通過噴燃煤粉,使窯內最高溫度達到1500攝氏度,促使鋁土(tǔ)礦中的(de)氧化(huà)鋁成份(fèn)發生化學反應,生成可溶性的鋁酸(suān)鹽(yán),經溶(róng)解等(děng)工藝最終製備生成氧化鋁。在國內同行業,氧化鋁熟料窯內(nèi)襯運行周期通常為180天,而更換(huàn)一(yī)次內襯需20萬元,至少需要停車3至4天,減產氧化鋁近1000噸,並增加了氧化鋁成本。
近年(nián)來,該公司先後投入3000多萬元(yuán),加(jiā)大了熟料窯係(xì)統的節能和環保(bǎo)技術改造力度,相繼采用了窯前多通道燃燒技術、熟料窯筒體紅外線測(cè)溫技術、計算機智能控製電收塵技術等多項(xiàng)國內領先和先進的節能環保技術,使(shǐ)焙燒燃煤由以往(wǎng)隻能采用優質大同煤轉變為全部采用低(dī)揮發份普通煤,降低了燃煤費用,粉塵含量小於100 mg/Nm3(國家標準是200 mg/Nm3),改善了空氣質量,熟料窯的實際運(yùn)轉率由改造前的(de)84%躍升到90%以上,年創直接經濟效益1000萬元(yuán)以上,綜合經濟(jì)效益和社會效益顯著。
在加大“硬件”建設的同時,該公司全麵推行以點檢製為核心的(de)設備(bèi)管理模式,強化日常點巡檢,密(mì)切關注窯體溫度變化並適時(shí)調整火焰,及(jí)時整改設備隱患,摸索並製訂出了熟料窯運行和維護標準化管理體係,進一步規(guī)範了操作和檢修作業,實現(xiàn)了操(cāo)作按程(chéng)序,動作按標準,人人規範(fàn)作業的良好局麵(miàn),有效保障了熟料窯的(de)安全穩定(dìng)運行。
國內外氧(yǎng)化鋁冶煉(liàn)專家現場參觀後一致認為,中鋁河南分公司熟料窯係統(tǒng)在國內同類設備中采用的先進技術多(duō),管(guǎn)理標準化,運轉效率高,節能效果(guǒ)好(hǎo),環保水平和經濟效益顯著,是采用高新技術和(hé)先進適用技術改造落後裝備的一個典範。